Henan Topology Intelligent Machinery Co., Ltd.
煤礦液壓支架調(diào)底千斤頂“行程-采高匹配不合理”在井下主要表現(xiàn)為三種典型矛盾,并由此衍生出安全、效率與可靠性三方面問題,具體如下:
1.行程冗余——“長行程-低采高”
當(dāng)調(diào)底千斤頂設(shè)計(jì)行程遠(yuǎn)大于實(shí)際采高時(shí),支架處于最低位后仍剩余大量空行程,造成:
推移過程中活塞桿外露段過長,易與刮板機(jī)電纜槽、鏟煤板等發(fā)生干涉;
支架整體重心上移,抗扭能力降低,在傾角>8°工作面出現(xiàn)“高射炮”式倒架風(fēng)險(xiǎn);
平衡千斤頂(與調(diào)底千斤頂聯(lián)動(dòng))因行程同步富余,產(chǎn)生“過拉”現(xiàn)象,導(dǎo)致掩護(hù)梁與頂梁背角>180°,引發(fā)平衡缸耳軸剪切。

2.行程不足——“短行程-高采高”
當(dāng)調(diào)底千斤頂最大可伸長度小于煤層厚度變化幅度時(shí),出現(xiàn):
支架降柱到極限后仍無法讓底座脫離底板,形成“壓死”——移架阻力驟增,推移框架變形,甚至需放炮臥底處理;
為滿足調(diào)架需要,現(xiàn)場被迫“留底煤”,造成割底到限后支架仍高于設(shè)計(jì)最低位,導(dǎo)致底板煤損增大,且易誘發(fā)片幫;
在智能化工作面,自動(dòng)跟機(jī)程序因“抬底未到位”信號持續(xù)報(bào)警,系統(tǒng)反復(fù)執(zhí)行“再降柱+再抬底”循環(huán),單架移架時(shí)間由8s延長至20s以上,影響全工作面跟機(jī)效率。
3.行程-姿態(tài)耦合失配
調(diào)底千斤頂行程與支架四連桿機(jī)構(gòu)、平衡千斤頂行程未形成閉環(huán)匹配,導(dǎo)致:
調(diào)底到位后,支架實(shí)際姿態(tài)角仍不滿足1°精度要求,需反復(fù)調(diào)整,增加30%的液壓沖擊次數(shù);
在大采高(≥3.5m)面,行程富裕度不足10mm時(shí),無法補(bǔ)償一次周期來壓后的底板鼓起量,造成支架“低頭”,后續(xù)采煤機(jī)通過時(shí)截割頂板異常,形成臺階式下沉。
